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分享10个变频器真实故障维修案例
分享10个变频器真实故障维修案例
-案例3-
料浆泵选用富士FRN90P9S-4CE变频器,额定电流176A;配用90kW电动机,额定电流164A。在系统调试过程中,频率约在12Hz时电动机堵转,随后变频器过电流跳闸。复位后重新起动,故障依旧。
故障分析
因为是新安装系统,设备损坏的可能性很小。检查设定参数,变频器转矩提升保持为出厂设定值0.1,0.1是转矩提升功能设置为减转矩特性。由于该系统工艺流程影响,出口存有初始压力,当变频器输出频率上升到12Hz时,初始压力大,造成电动机堵转过电流。
故障处理
该变频器是风机水泵变频器,其U/f线是二次方减转矩特性,如下图所示。该变频器具有转矩自动提升功能,它根据变频器的实际输出转矩,自动提升补偿,将转矩提升码改为0.0,选择转矩自动提升模式,电动机起动正常。
总结
减转矩特性是风机水泵的特性线,目的主要是为了节能。但因为起动转矩
小,在一些特殊场合,要根据实际情况进行转矩提升。
-案例9-
某钢厂采用ABB ACS800/220kW变频器,驱动一台160kW、4极电动机,用于一小型轧机。变频器采用矢量控制,用数字旋转编码器组成速度闭环。有一天开机启动就出现过电流跳闸。
故障检查
该机启动就电流,因为轧钢还没有开始,过电流和负载无关。原因在电动机。用电流卡表测量输出电流,超过400A,过电流不是误报。
该机采用矢量闭环控制,通过编码器检测电动机的输出转速,编码器安装在电动机的后轴上,与电动机同速转动,将转速信号通过电缆回传到变频器,进行速度转矩控制。编码器连接见下图所示。当编码损坏,没有了速度反馈信号,变频器输出电流会大幅度上升,引起过电流跳闸。通过外观观察,编码器损坏。
故障维修
更换一只新的同型号的旋转编码器,过电流故障排除。
当旋转编码器损坏出现反馈脉冲丢失现象时,脉冲反馈到变频器的比较器,反馈脉冲低于目标给定脉冲,比较器输出正的误差信号,变频器输出电流增大,使电动机提速,其结果是变频器过电流跳闸。这也是一条经验:变频器矢量闭环应用,旋转编码器损坏会造成变频器过电流跳闸。
电气设备发生故障后的检修技巧的六个先后
电气设备发生故障后的检修技巧的六个先后
4
先静态侧试,后动态侧量
静态是指发生故障后,在不通电的情况下,对电气设备进行检修;动态是指电气设备通电后对电气设备的检修。大多数电气设备发生故障后检修时,不能立即通电,如果通电的话,可能会人为地扩大故障范围,损毁更多的元器件,造成不应该的损失。因此,在故障电气设备通电前先进行电阻的测量,采取必要的预防措施后,方可通电检修。
5
先公用电路,后电路
任何电气设备的公用电路出故障,其能量、信息就无法传送,分配到各具体电路、电路的功能、性能就不起作用。如果一个电气设备的电源部分出了故障,整个系统就无法正常运行,向各种电路传递的能量、信息就不可能实现。因此只有遵循先公用电路,后电路的顺序,才能快速,准确无误地排除电气设备的故障。
6
先检修通病,后攻疑难杂症
电气设备经常容易产生相同类型的故障,这就是通病。 由于“通病,比较常见,处理的次数和排除的办法均多,积累的经验较丰富,因此可以快速地排除,这样可以集中精力和时间排除比较少见、难度高、古怪的疑难杂症,简化步骤,缩小范 围 ,有的放矢,提高了检修速度。